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本次盘点全面覆盖了五金仓、配件仓及其他库存9区的所有存货,历时7天(12月25日至12月31日)。
通过这次盘点,我们发现了多个影响库存准确性的关键问题,包括但不限于发错料、找不到料、漏做账等。
这些问题不仅影响了仓库管理的效率,也给公司的生产和运营带来了潜在风险。
通过深入分析,我们识别出了上述问题的根本原因,并提出了针对性的整改措施。
1:盘点总负责人:明总
2:成员:财务王经理,沈主管;ERP:朱主管;仓库:郑主管。
3:实盘人:仓库全体
4:数据核对:ERP部
5:盘点日期: 12-25至12-31共7天。
6:盘点范围:五金仓配件仓及其他库存9区的全部存货。
7:盘点方式:仓库人员先实物和卡帐核对后在填盘点表,表填完成后交于ERP部进行数差异的核对,找出差异并分析原因,判断盘点结果是否可以接受。
8:盘点情况:下表格
9:配件仓所存在的差异共275项,以下是差异原因分析。
9.1:前次月盘点错误导致这次盘点错误:75项,占总数比例:27.3%。
原因分析:由于我们这里的盘点表没有系统数据,在盘点时无法即时核对数量。当前的流程是仓管员先实物与卡账核对后再填写盘点表数量(部分工作由车间人员完成)。这种盘点方式存在问题:在交予ERP部门对比系统数据时,没有专人到仓库进行相关数字核对。因此,当工作量增大时,工作效率降低,加之部分人员的责任心及责任感不足,缺乏数字观念,只追求完成工作任务,从而造成此次较大的盘点误差。
整改措施:培训相关人员业务知识,增强仓管人员的数字观念,强化其责任心和责任感;改进相应的盘点方式,制定并实施确保账物卡相符率的绩效考核制度(今后的盘点工作将全部由仓库人员完成)。
9.2:发错料:20项,占总数比例:7.3%。
原因分析:仓管员发料时未认真核对型号和物料编号,另外,入库时物料编号记录错误,这导致了发料时出现相应的问题。
整改措施:针对此问题,首先是对发料人员进行思想教育,提高其工作责任心,并将其纳入绩效考核体系以观察后续效果。此外,部分问题是由于QC(质量控制)部门贴错了物料编号所致,对此类情况需获得QC部门的配合与支持来共同解决。
9.3:找不到物料:33项,占总数比例:12%。
原因分析:部分物料已发出,但前期作业方式为先发料后补单,时间久了便忘记做账,导致盘点时发现系统数量与实物不符,实际上物料已经发出。
整改措施:坚决执行见单发料制度,对于个别特殊情况可实行借条借料,但借料部门需事后主动开具调拨单进行账务处理。若哪个部门借料后未按规定主动处理,今后将不再允许其借料。
9.4:漏做账:48项,占总数比例:17.5%
原因分析:部分物料已发出,但由于前期作业方式为先发料后补单,时间久了便忘记记录账目,导致账实不符。
整改措施:坚决执行见单发料制度,对于个别特殊情况可实行借条借料,但借料部门需事后主动开具调拨单进行账务处理。若哪个部门借料后未按规定主动处理,今后将不再允许其借料
9.5:当月盘点点错数:45项,占总数比例:16.4%。
原因分析:由于是年底进行全面盘点,所有物料的全盘工作量大,加上平时工作的疏忽,导致在忙碌中出现错误。特别是小型物料使用电子磅秤称重时存在一定的数据误差,同时磅秤设置不当(物料小、设置少),部分工作人员缺乏数字观念,这也是造成误差的原因之一。
整改措施:今后,仓库所有管理人员应不定期抽查并检查个别人员的作业方式和态度,强调日常工作中准确性和重要性。仓管员也应定期抽查并强调平时工作中的重要性和必要性,加强对数据的抽查和管控,并在收发物料时严格核对数字与实物,不要等到盘点时才进行实物与卡账的核对。
9.6:生产车间退料写错编号:4项占总数比例:1.5%
原因分析:公司有太多物料相似并编号也相近,退料没有对相关的图纸而只是凭记忆,QC也没有仔细核对,仓库在收货时看到合格标签就收货了,上架时也没有和现有物料进行对比,在盘点时才发现一个篮里有两种物料。
整改措施:强调仓管员有收料时及入库上架时编号和实物的对比,发现问题及时反映,退料部门及QC部也要相关配合。
9.7:数字输错:4项,占总数比例1.6%
原因分析:ERP系统工作人员在输入数字时不小心,在尾数后多输入了一个数字或少输入了一个数字。
9.8:其他找不到原因:45项,占总数比例17.1%
原因分析:对于这部分差异,暂时无法确定具体原因,需要进一步调查和分析。
10:盘点结果汇总:
▪盘亏:155项
▪盘盈:120项”
11:五金仓所存在数字差异共441项,以下是差异原因分析
11.1 生产车间退半成品造成:18项,占总数比例:4.1%
原因分析:生产车间退回的物料不齐全,缺少其他部分(需要购买另一部分配件回来配齐才可使用)。
整改措施:今后,生产车间的退料分为两部分处理:
▪齐全的物料:由QC(质量控制)查验合格后开具退料单,并将物料计入良品库存。
▪不齐全的物料:由QC判定是否合格。如果可以购买配件回来组装后正常使用,则先将此类物料存入待处理仓(目前公司尚未设立此仓位)。待相关配件购回并完成组装后,再转入良品仓。
11.2:盘点错误60项占总数比例:13.6%
原因分析:年终盘点所有物料实行全盘,工作量大也从车间借了人来盘,在盘的过程中有点错数的还有的是磅错数,这些主要原因是平工作没有做好,到盘点时又信不过所以就全部重新点,这样工作量就大了,时间清点长了货物点多了就很容易出问题。
整改措施:平时多抽查,加强平时工作的管控及监督,培训相关知识
11.2:盘点错误:60项,占总数比例:13.6%
原因分析:年终盘点时对所有物料实行全盘,工作量巨大,因此从车间借调了人员协助盘点。在盘点过程中,出现了点数错误和称重错误(磅错数)。这些问题的主要原因是平时工作未做到位,导致盘点时互不信任,不得不全部重新清点,从而增加了工作量和时间消耗,最终容易出现误差。
整改措施:
▪平时应加强抽查,强化日常工作的管控与监督;
▪对相关人员进行培训,提升其业务知识和技能;
▪确保日常工作准确无误,减少年终盘点时的重复劳动。
11.3:发错料:25项,占总数比例:5.7%
原因分析:仓管员发料时未认真核对型号和物料编号,此外,入库时物料编号记录错误,导致发料时出现相应的问题。
整改措施:
▪针对此问题,首先应对发料人员进行思想教育,提高其工作责任心,并将其纳入绩效考核体系以观察后续效果。
▪同时,部分问题是由于QC部门贴错了物料编号所致,需获得QC部门的配合与支持来共同解决此问题。
11.4:来料少1项占总数比例:0.23%
原因分析:来货物料是气嘴型号规格小,在包装袋里短装一个,像此次供应商因物料小短装少数偶尔出现一次是属正常。
整改措施:平时收加大抽查力度和数量,出现问题第一时间向相关部门反映。
11.4:来料短缺:1项,占总数比例:0.23%
原因分析:来货的气嘴型号规格较小,在包装袋内短装了一个。像此次供应商因物料小而出现短装的情况偶尔发生,属于正常现象。
整改措施:
▪平时收货时应加大抽查力度和数量;
▪一旦发现问题,第一时间向相关部门反映,并及时与供应商沟通解决。
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